應(yīng)金屬軟管行業(yè)迅速發(fā)展的需求,對(duì)提高
鋼絲合股機(jī)合股質(zhì)量進(jìn)行分析,
鋼絲合股機(jī)的作用就是把一定條數(shù)(根據(jù)膠管規(guī)格要求)的單根鋼絲,通過(guò)合股咀強(qiáng)制鋼絲一條緊挨一條,以先束或鋼帶的形式平整的卷在線軸上,在收卷過(guò)程中有一定的張緊力作用在鋼絲束上。線軸裝到
鋼絲編織機(jī)后,鋼絲以鋼帶形式纏繞在膠管坯上,作為膠管的承壓骨架。因此,鋼絲合股機(jī)是生產(chǎn)鋼絲編織橡膠軟管的關(guān)鍵設(shè)備之一。
隨著膠管及金屬軟管行業(yè)的迅速發(fā)展,對(duì)大口徑編織膠管及金屬軟管的需求日益增多,
鋼絲編織機(jī)規(guī)格也不斷增大,意味著鋼絲合股機(jī)合鋼絲股散增多。并且,合股的質(zhì)量好與壞,對(duì)鋼絲編織膠管的承壓、脈沖性能有很大的影響;合股機(jī)的效率高低,也影響著整個(gè)成品的產(chǎn)量。因此,進(jìn)一步提高合股機(jī)質(zhì)量尤為關(guān)鍵。
傳動(dòng)部分的改造:
1)為確保低速時(shí)的啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩,確保在低于工頻時(shí)的轉(zhuǎn)速精度,線軸電機(jī)選用變頻電機(jī),并通過(guò)線軸上的光電編碼器測(cè)速來(lái)實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的競(jìng)速控制,這樣可保持線軸轉(zhuǎn)速和排線行程的一致性。
2)排線的小車(chē)使用伺服電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng),通過(guò)電機(jī)正反轉(zhuǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)鋼絲在線軸上分層排線,這樣可確保精度。為最大限度減少慣性,小車(chē)采用超硬鋁合金制作;為消除換向時(shí)的回差,提高傳動(dòng)效率及精度,采用滾珠絲桿來(lái)帶動(dòng)小車(chē)。
3)采用滾動(dòng)形式的凹凸排線輪來(lái)代替滑動(dòng)形式的排線嘴,可有效減少副鋼絲電鍍層的磨損。
4)整線輪的光電編碼器用來(lái)測(cè)量繞鋼絲長(zhǎng)度。
控制系統(tǒng)改造:
1)用觸摸屏作為參數(shù)輸入界面,PLC為控制中心,控制變頻機(jī)伺服電機(jī),同時(shí)檢測(cè)各傳感器,并提供相應(yīng)操作。
2)線軸電機(jī)轉(zhuǎn)速采用閉環(huán)控制,以保證精度。PLC通過(guò)在一定時(shí)間內(nèi)檢測(cè)光電編碼器脈沖數(shù)來(lái)計(jì)算線軸轉(zhuǎn)速,并通過(guò)PID運(yùn)算后,生成對(duì)應(yīng)參數(shù)來(lái)給DA模塊轉(zhuǎn)換成模擬量,送到變頻器做轉(zhuǎn)速給定量。
3)為保證鋼絲繞在線軸上是一股緊挨這一股,線軸繞線線后表面平整度高。
4)小車(chē)行程控制只采用一個(gè)傳感器即可,這樣即簡(jiǎn)化電路及節(jié)約硬件資源,又能避免因檢測(cè)過(guò)多開(kāi)關(guān)及開(kāi)關(guān)本身帶來(lái)的延時(shí)。
5)控制按鈕或按鈕具有下列功能:小車(chē)行程偏移微調(diào)選擇旋鈕(左端、整體、右端)‘加、減參數(shù)按鈕;運(yùn)行方式旋鈕(電動(dòng)、慢速移動(dòng)、運(yùn)行);啟動(dòng)按鈕,急停開(kāi)關(guān)。
6)觸摸屏實(shí)現(xiàn)功能有:輸入系統(tǒng)控制參數(shù)(伺服、變頻、輸入密碼);產(chǎn)品參數(shù)(鋼絲直徑、股數(shù));在線顯示繞鋼絲的長(zhǎng)度、速度;故障顯示;操作顯示;
其他部分改造:
1)放線裝置改造。為減少線錠作用在放線軸上的軸向分力,提高線錠轉(zhuǎn)速,將原來(lái)放線架65°的傾斜角度改為75°。
2)與鋼絲接觸的導(dǎo)輪,使用高強(qiáng)度合金鋼退火后加工,并采用調(diào)質(zhì)、滲氮等熱處理工藝來(lái)提高其耐磨性。
滄州金鐘機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的鋼絲合股機(jī)采用當(dāng)今先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),設(shè)備采用優(yōu)質(zhì)的原材料制備而成,可以適應(yīng)不同用戶不同工藝的不同配置要求。
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